山东华信变压器股份有限公司
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变压器在工作过程中会产生大量的热量,引起整个变压器的温度迅速升高,所以变压器在工作一段时间之后就要进行冷却。但是现在的变压器的冷却系统却存在这这样和那样的问题。针对变压器的冷却系统的改造也是一个不断进行改革的过程。我们来探究一下改革的具体进程吧:
1 存在的问题及改造
冷却管老化,传热导热性能降低,特别是原冷却管多为钢、铝或钢铝复合管,由于热胀冷缩和轧片及管径长时间户外运行,影响结合处的可靠性。现多采用引进德国、加拿大技术生产的铝轧翅片管,克服了原复合管的问题,并且耐老化,抗腐蚀,重量轻,传热系数稳定。
原复合管采用的是焊接结构,因焊接时易产生飞溅,飞溅物如在清理时没有清理干净,在变压器长期运行中容易随变压器油进入到变压器中,这是绝对不被允许的。现采用整体轧翅管、二次胀接技术及特别工艺方案,上下集油盒采用全封闭结构,可确保无渗漏且内部不产生焊渣等异物,可解决上述问题。
旧的冷却为多回路(主要为三回路),现在的冷却器是单回路,铝翅片管两端在端板上胀接,因两端板是钢板材料,两种材料在温度变化的情况下,它们的热胀冷缩系数不一样,易产生内应力,故在冷却器上安装自动调节装置。
原冷却器由于采用三回路,冷却器油流大,油泵扬程高,选用的是4级泵(1500r/min)。现改为单回路后,采用6级泵(1000r/min以下)(电力行业规定要求6级及6级以上的泵方可使用),油泵转速降低,提高了油泵的寿命及安全性。
原冷却器为120kW以下,风机转速为1500r/min,噪音高、寿命短。现采用大直径风机,选用6~12极之间的风机,噪音低,寿命长。
原油流继电器不能很好的反映油路系统的情况,并且密封不好,易渗漏。现选用引进技术生产的油流继电器,能正确反映油泵的正反转及蝶阀是否打开,微动开关采用进口件,运行实践证明,改造过的冷却器油流继电器的事故明显减少。
原总控箱线路控制已不能满足现代科技的飞速发展,特别是通信及保护功能的要求已非常落后,主要电器元件已不能更好的满足变压器的需要。现采用新型的控制箱,符合运行的要求,元件采用进口或合资元件,大大提高了变压器的控制质量,现在基本采用不锈钢材料,并且有不少已采用PLC控制。
2 冷却器的改造及步骤
2.1 冷却器的改造
选用冷却器的原则:原变压器采用120kW及以下容量的冷却器。现已有大容量的冷却器(如200kW、230kW、250kW、300kW、400kW),在变压器总损耗和容量不增加的情况下,根据冷却器的选用原则进行选用。
例如对主变冷却器的改造,其改造前后对比如表1所示(计算过程略)。
改造后,变压器噪音同比降低8dB(A)左右,变压器油面温升降低8K。
改造前后的对比:冷却器由原9台改为现在的4台;风机由原27台改为现在12台;蝶阀由原27个改为现在12个;油泵由原9台改为现在4台;改造后,冷却器的台数减少,噪音降低,渗漏点减少,大大降低了维护、保养的工作量,提高了冷却效率,具体对照见表1。
2.2 冷却器的改造步骤
关闭变压器与导油架之间的闸阀,将导油架和冷却器内的油排放完。
拆除冷却器及导油架,用盖板将闸阀出口处密封。
将原导油架的管接头割掉,用砂轮将割管口磨光滑,并清理干净,将所有孔焊死。
根据新冷却器的安装尺寸及现场情况重新布置开孔,用砂轮将管口磨光滑并清理干净,焊上新的管接头。
根据安装尺寸,在导油架下部焊上冷却器支撑架。
用新棉布擦净导油架内部,并用变压器油冲洗干净,更换导油架的密封垫。
将改造后的导油架安装到变压器上。
将上下管接头处安装上蝶阀,然后装上联管及油流继电器。
安装上新的冷却器。
打开蝶阀,向导油架及冷却器内注满变压器油,进行排气,检查有无渗漏点。